杀菌具体操作及注意事项
(一)根据冷却塔水位、一次性冲击投加杀菌灭藻剂或粘泥剥离剂,进行杀菌灭藻
或粘泥剥离左右。并维持循环24小时左右(具体以现场观察菌藻杀死、变色脱落
程度及水质浊度变化来决定)。
(二)如果池水中漂浮物、直至太多,在氧杀菌和粘泥剥离作用基本完成后,应进
行排污,并充分置换新水。
(三)在杀菌灭藻完成并进行排污换水后,视菌藻杀灭程度及粘泥残留情况决定投
入粘泥剥离剂进行杀菌粘泥剥离,剥离过程时间维持24小时左右,视水质浊度不
再升高时,剥离结束。
(四)结束后,应立即进行大排大放。补水并加大排污量进行有效置换,使循环水
杀菌剥离下的悬浮污物大部分排除后,至浊度≦20NTU,系统转入正常运行。
(五)在杀菌过程中(特别是初期),加强循环水泵入口滤网的检查,及时清理悬
浮物,避免堵塞滤网。
中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发作高压跳机现象,经过完善的清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了紧缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延伸运用寿数。如一房间,在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而中央空调清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则紧缩机可少工作三分钟,然后节省用电30%。如今中国的现状是:很多的中央空调制冷效果欠好,致使延伸紧缩时间,浪费电力,经过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短紧缩时间,节省用电10-30%。
循环水水质控制
对循环水水质应定期监督测量,根据水质情况采取控制浓缩倍数,加入杀菌灭藻剂、阻垢剂、粘泥剥离剂等有效措施循环水品质符合DL/T932《凝汽器与真空系统运行维护导则》中“不同材质凝汽器冷却管的水质要求”。
控制案例一:采用中水作为循环水补水的处理工艺。城市中水作为循环冷却水面临水质差,暂硬较高,含有氨氮、磷酸盐及微生物污泥等污染物质,容易导致冷却水系统化学与生物结垢,以及造成设备腐蚀等问题。国内外常用的中水回用处理技术有单纯过滤处理、石灰凝聚澄清过滤处理、吸附氧化处理及膜处理工艺。仅采用简单过滤及消毒处理是不适应水质控制需要的,较适宜的方法基本为石灰软化混凝澄清过滤工艺或预处理加超滤加反渗透的膜处理工艺。采用石灰深度处理工艺用于循环补充水,配合加酸加阻垢剂可以达到系统防垢要求,但一般浓缩倍率不能太高,对凝汽器管的选材和循环水系统的防腐工作要求较高。膜法处理中水用于循环水补水其处理效率和技术优势十分明显。营口热电厂在膜法处理设备投运前,循环水质很差,凝汽器管结垢严重,被迫进行化学清洗,膜处理设备投运后,循环水质明显好转,凝汽器端差得到有效控制。
控制案例二:某电厂循环水质恶化的原因分析。淮浙煤电凤台电厂2×600MW机组循环水主水源为淮河水,主要处理工艺为加水质稳定剂和杀菌剂联合处理,正常运行浓缩倍率为2.5-3.5。2008年9月中旬后,两台机组循环水质恶化,#2机组更严重,浓缩倍率达到3.72,有严重结垢倾向,浊度、碱度超标,钙离子达到上限。分析原因一是冷却塔进水管径偏小,电动调节阀阻力大,导致冷却塔补水不足,被迫减少排污,使循环倍率升高;二是仅#1塔有四台深井水泵作为补充水,但两个塔的连通阀未开启,导致#2塔水质更差;三是紧急开启#2塔补水旁路阀直补淮河水,循环倍率虽下降,但浊度增加;四是循环水排污采用溢流方式,塔底淤泥不能排掉,造成浊度增加。采取对症措施后得到缓解。
控制案例三:大唐国际唐山热电厂的综合控制措施。提高循环水的浓缩倍率可以从以下几个途径达到:1)采用的阻垢缓蚀剂,控制有机磷含量。2)加酸降低碱度。3)降低补充水的硬度和碱度(石灰处理或弱酸阳离子交换处理)。该厂采用地表水作为补充水,凝汽器采用316L不锈钢管,主要措施有:循环水处理采用加阻垢缓蚀剂及加酸方式,在这种处理方式固定的前提下,如果补充水氯离子、硬度和碱度降低,可以适当提高浓缩倍率;如果补充水氯离子降低,而碱度、硬度没有降低,需仍按原浓缩倍率控制;合理控制循环水有机磷含量(阻垢剂加药量)及碱度,可以有效控制循环水结垢趋势,同时加强循环水电导率的监督,控制循环水对系统的腐蚀,针对凝汽器碳钢部件加碳钢缓蚀剂;加硫酸降碱度可以提高浓缩倍率,减少系统结垢,但应考虑硫酸盐对水泥构件的腐蚀,硫酸根控制不超过600mg/l;适当添加杀菌剂和粘泥剥离剂;注重胶球系统的运行维护,关注供热期循环水流速较低时凝汽器管结垢和垢下腐蚀问题。
控制案例四:伊敏电厂优化水质混合试验,提高浓缩倍率。电厂煤矿疏干水、红花尔基水库水、中水、三期生产、生活污水均作为循环水实给水,水质较复杂。电厂与西安热工院合作完成#1-6机组提高循环水浓缩倍率试验工作,实现浓缩倍率由原来的3.5提高到5.5。
一、循环冷却水粘泥剥离的特点
1、含盐量高:随着浓缩倍数的提高,冷却水排水的含盐量越来越大。
2、药剂投加量大:冷却水各种结垢性离子趋于饱和,为了防止盐类的析出,缓蚀阻垢剂大量投加;菌藻滋生也给循环冷却水带来一系列的问题,导致杀菌剂、粘泥剥离剂不定期使用。
3、水量不稳定:由于各季节温度的差异,循环水系统的排水量也存在较大差别。
二、反渗透膜系统在循环水排水回用应用中的问题
1、高盐废水中氯离子、硫酸根离子等腐蚀性离子对管道的腐蚀作用。
2、由于钙镁离子趋于饱和,极易发生垢类析出问题。
3、各种缓蚀阻垢剂配方不一,高浓缩倍数下药剂含量在排水中可达到60-100ppm,易发生阻垢剂污堵。
4、杀菌剂尤其是氧化性杀菌剂的不定期使用,给反渗透膜系统的运行维护增加了工作量。
5、各季节排水量及排水水质存在差异,如果不及时调整反渗透膜系统的运行参数,容易加速污堵。
三、解决方法
1、对于含盐量特别高的水质,应选择具有相应的抗压和抗腐蚀性能的管道及水泵。
2、对于钙镁离子及碱度较大的回用水,预处理部分增加软化。
3、优化缓蚀阻垢剂的配方及投加量,使其适应膜系统的需求。
4、针对不定期杀菌剂的投加,应在投加杀菌剂期间密切关注反渗透膜系统进水的余氯的变化,适时调整还原剂的加药量。
5、对于不同季节的水质和水量,合理的调整反渗透膜系统的压力、回收率等参数。
新建5号循环水场是千万吨改扩建配套工程,主要为千万吨改扩建的新区生产装置提供循环冷却水。新循环冷却水系统在正式投用前进行人工清扫及水冲洗,去除浮锈、油脂、污垢、泥砂、碎屑杂物等杂质,然后进行循环水管网系统的化学预膜,在冷却水中加入高浓度的缓蚀剂、杀菌剂、粘泥剥离剂、消泡剂等,使换热设备及输水管线表面形成一层完整的沉积膜,防止水中腐蚀性物质对金属的侵蚀,起到保护作用,清洗预膜成功与否直接关系到生产装置换热设备的使用寿命。
清洗预膜前,华北石化公司技术人员制定了详细的清洗预膜方案,规范了每一项操作的具体步骤和注意事项,具体到循环水泵的阀门开度、塔池及吸水池的液位上下限、出水及回水的压力、所投加化学药剂的种类及数量、水质监测项目及分析频次等都做出了细化规定,同时对岗位员工进行了相关培训。在预膜过程中,岗位员工严格按照操作规程进行操作,并穿戴好防酸碱安全防护用品,防止被所投加药剂的腐蚀性灼伤,安全平稳操作。
此次清洗预膜工作历时四天完成,经检测预膜效果良好。
山东艾克水处理有限公司自成立以来,始终专注于水处理化学品的研发、生产及销售 。目前我公司拥有研发人员3名,技术人员5名,对产品在电厂、钢厂、油田、造纸、给排水工程等领域多次进行现场技术应用指导,积累了丰富的实践经验。
我公司拥有高标准化的实验室,可免费为客户进行水质分析、配方筛选、药剂选型等,提供各种水处理技术保障。
山东艾克水处理有限公司以“追求水处理剂行业水平”为企业的永恒发展理念。
产品介绍
公司采用国外的膜技术和公司管理、经营理念,结合中国水质特点,致力于化学品的研究、开发、生产、销售。应用领域广泛,产品涉及:石油、化工、电力、电子、冶金、皮革、造纸、环保、纺织印染、市政污水处理、工业污水处理、食品、医药、交通等多种行业。
我司自主研发饮用水膜阻垢剂EN-1707,顺利获取“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。
公司生产系列阻垢剂、杀菌剂、清洗剂、粘泥剥离剂、缓蚀剂、预膜剂等水处理药剂。
平遥县高碱粘泥剥离剂,剥离剂
更新时间:2024-03-30 03:35:35
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